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《中國化工報(bào)》報(bào)導(dǎo)——大甲醇技術(shù)有望國產(chǎn)化

發(fā)布時(shí)間:2016-7-12    新聞來源:    瀏覽次數(shù):5180

        6月29日,中國化工報(bào)記者從杭州林達(dá)化工技術(shù)工程有限公司獲悉,采用其繞管式水冷反應(yīng)器技術(shù)設(shè)計(jì)制造的DN3600甲醇合成塔在河南順達(dá)化工30萬噸/年甲醇項(xiàng)目投運(yùn)成功,截止6月底合成塔運(yùn)行穩(wěn)定。國內(nèi)最大的80萬噸/年甲醇裝置合成塔工藝包也已完成編制,有望實(shí)現(xiàn)大甲醇技術(shù)國產(chǎn)化。

        杭州林達(dá)化工技術(shù)工程有限公司副總經(jīng)理馮再南介紹,河南順達(dá)化工30萬噸/年甲醇項(xiàng)目的合成塔采用林達(dá)公司繞管式水冷反應(yīng)器技術(shù),投運(yùn)后表現(xiàn)出催化劑床層溫差小、循環(huán)比低等特點(diǎn)。實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示,目前裝置運(yùn)行負(fù)荷65%~70%,單開一臺(tái)50m3/min循環(huán)機(jī),循環(huán)比僅為1.9~2.08,除去床層上部的提溫段,軸向溫差約12℃,平面溫差低于3℃。在直徑3600mm的合成塔實(shí)現(xiàn)這樣的控溫水平,在國內(nèi)現(xiàn)有煤制甲醇裝置中應(yīng)該是較為罕見的。

        馮再南表示,國內(nèi)已經(jīng)工業(yè)應(yīng)用的甲醇反應(yīng)器主要以水冷型反應(yīng)器為主,對設(shè)備的結(jié)構(gòu)可靠性有較高要求。列管式水冷塔由于管束多,管板內(nèi)置焊點(diǎn)多,存在加工制造難度高,易出現(xiàn)漏點(diǎn)且不易檢修的問題;各種管外裝填催化劑的反應(yīng)器受結(jié)構(gòu)限制,反應(yīng)器比冷面一般不足20m2/m3,普遍存在床層超溫和循環(huán)量過大的狀況,并且同樣存在內(nèi)部焊點(diǎn)過多,無法根除泄漏隱患的問題;板式水冷塔則由于承壓性能較差,內(nèi)件應(yīng)力不能完全自行消除,導(dǎo)致反應(yīng)器在運(yùn)行過程中出現(xiàn)泄漏的情況較多。

        針對現(xiàn)有甲醇反應(yīng)器存在的不足,林達(dá)公司對先進(jìn)的繞管換熱器結(jié)構(gòu)和工藝進(jìn)行了理論研究和計(jì)算,得出水氣在管內(nèi)繞流/錯(cuò)流的換熱形式下,給熱系數(shù)高于傳統(tǒng)直管內(nèi)走水反應(yīng)器的近一倍的結(jié)果,并于2012年成功開發(fā)出新一代水冷繞管式反應(yīng)器。該反應(yīng)器不僅解決了原有技術(shù)的移熱效率較低和熱應(yīng)力難以自行消除等不足,還在結(jié)構(gòu)上解決了現(xiàn)有反應(yīng)器存在檢修困難易泄漏等問題,從根本上保障了設(shè)備的安全,同時(shí)設(shè)備檢修方便,生產(chǎn)易操作。

        目前,林達(dá)繞管式反應(yīng)器已成功推廣至甲醇、等溫變換、硫回收,乙醇合成等領(lǐng)域,已投運(yùn)的反應(yīng)器最大內(nèi)徑4米,實(shí)現(xiàn)了控溫性能好,設(shè)備安全可靠的設(shè)計(jì)目標(biāo)。林達(dá)公司在2015年中標(biāo)新疆中衡年產(chǎn)80萬噸甲醇項(xiàng)目,現(xiàn)已完成工藝包編制,并在2015年底與中石化寧波工程公司簽訂了合作開發(fā)年產(chǎn)180萬噸大甲醇工藝包協(xié)議。



























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